2013年注册化工工程师公共基础模拟试题(9)

来源:化工工程师    发布时间:2013-04-25    化工工程师辅导视频    评论

  1 有乙烯和丙烯的气体混合物,摩尔分率分别为70%和30%。已知乙烯和丙烯的Cp,m-t函数式乙烯 Cp,m1=2.830+28.601-3 t-8.726-6 t 2(kCAl/kmol?k)丙烯 Cp,m2=2.253+45.116-3 t-13.740-6 t2(kCAl/kmol?k)则上述混合气体0℃时的定压摩尔热容Cp,m为(   )。
  A.6.01kj/kmol?k
  B.57.53 kj/kmol?k
  C.50.3kj/kmol?k
  D.70.42 kj/kmol?k

  2 气体经燃烧后从燃烧室排出的气体组成(体积百分数)为:Co2 7.8%、Co 0.6%、o2 3.4%、h2o 15.6%、n2 72.6%。则该气体从800℃冷却至 200℃所需移出的热量为(   )。
  A.20.38 kj/mol
  B.6.76 kj/mol
  C.2038.54 kj/mol
  D.203.85 kj/mol

  3 配制nAoh溶液是在带有夹套的搅拌釜中进行的。现用50%(质量百分数,下同)nAoh溶液,配制得到浓度为5%的nAoh水溶液2500 kg。假定溶液 进料、出料温度均为25℃,则冷却水移出的热量为( )。
  A.2.186 kj
  B.54.38 kj
  C.54.383 kj
  D.5.443 kj

  4 在一单效蒸发器中,将2000 kg/h的某种水溶液从浓度为5%(质量分数)浓缩至30%(质量分数)。操作条件下溶液的沸点为78℃,水的汽化热为 2319.5 kj/kg,焓为2633.5 kj/kg。原料液于20℃进入蒸发器,其比热容为4.0 kj/(kg.℃)。加热蒸气的绝对压力为200 kpA,冷凝水在加热蒸气 的饱和温度下排出。水蒸气在75℃下离开蒸发器。忽略浓缩热,浓缩液的比热容为4.19 kj/(kg.℃),浓缩液在蒸发操作沸点下排出。蒸发器的热 损失为000 w。上述条件下加热蒸气消耗量与(   )接近。
  A.1696 kg/h
  B.1974 kg/h
  C.2120 kg/h
  D.2355 kg/h
  答案: B

  5 在被水蒸气饱和的湿空气(空气温度为50℃)中插入一支湿球温度计,温度计的读数应(   )。
  A.大于50℃
  B.小于50℃
  C.等于50℃
  D.不确定
  答案: C

  6 在苯氯化生产氯苯过程中,已知:氯化塔每小时生产纯氯苯800kg,从氯化塔出来的氯化液的组成为:C6h6 68%(质量百分数,下同)、C6h5Cl 30%、C6h4Cl2 1.5%、hCl 0.5%。操作温度82 ℃,进料苯的纯度为0%、氯气纯度为95%(体积百分数)。假定氯气全部参与反应,则排出气体 的质量为(   )。
  A.278.07kg
  B.294.67kg
  C.291.4kg
  D.308.0kg
  答案:A

  7 硫酸铝可由含Al2o3的混合物与h2so4反应制得。Al2o3混合物中含杂质44.6%,原料硫酸为80% h2so4,其余为h2o。应用10kg Al2o3,25kg 80% h2so4。则过量的一种原料的转化率是(   )。假定Al2o3全部转化。
  A.70.42%
  B.87.4%
  C.69.96%
  D.29.13%
  答案:B

  8 在氯苯用混酸硝化生成一硝基氯化苯过程中,第一硝化釜需移出热量为3.1725 kj/h。如此热量需要用一次深井水冷却移除,硝化釜的体积为 1.5m3,夹套传热面积为6.0m2。夹套传热面积不能满足传热要求时,采用釜内加蛇管进行传热。已知在该过程中,夹套的传热系数k=711kj/m2?h?℃ ,蛇管传热系数k=25 kj/m2?h?℃,冷却水进口温度18 ℃,出口温度为25℃,物料温度55℃。则冷却水的用量为(   )。
  A.4.848t/h
  B..8 t/h
  C.12.4t/h
  D.15.3 t/h
  答案:B

  9 吸附操作常用来分离或纯化吸附质含量(   )的流体混合物。
  A.较高
  B.中等
  C.较低
  D.任何值
  答案: C

  10 在全回流条件下,用一实验精馏塔测定所装塔板的效率。测定物系为苯-甲苯混合物,其平均相对挥发度为2.65。在实验稳定后,测得经全凝器冷 凝后的回流液组成为0.882(摩尔分数),再沸器底部采出液体的组成为0.135(摩尔分数)。实验精馏塔内装有5层塔板,则所装塔板的总板效率为(   )。
  A.60.0%
  B.80.0%
  C.75.5%
  D.62.6%
  答案:5-27 A
  A.正确。塔顶采用全凝器,故y1=xD=0.882
  全回流条件下的操作线方程为
  yn+1=xn
  采用逐板计算法计算理论板层数,由气液平衡方程
  得 y2=x1=0.738
  y3=x2=0.515
  y4=x3=0.286
  x4≤xw=0.135
  理论板层数为nt=4(包括再沸器)
  所装塔板的总板效率为
  B.错误。(nt值代错)
  C.错误。(计算错误)
  D.错误。(计算错误)

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